姓名:彭俊杰 性别 :男 工作单位:国投曹妃甸港口有限公司 电话:15930511089 通讯地址:河北省唐山市唐海县 滨海大街 海港公寓 7-1-401 彭俊杰 夹轮器液压系统蓄能器皮囊破损故障原因分析与改进 国投曹妃甸港口有限公司 卸车部 彭俊杰 一、夹轮器的简介【1】 夹轮器是煤炭、矿石等港口翻车机系统的配套设备之一,起着夹持车辆、防止车辆溜动的作用。夹轮器由曲拐装置、夹轮板、夹钳、液压系统、检测装置等构成,其中液压系统给夹轮器提供动力,由液压缸驱动曲拐装置,曲拐装置带动夹轮板和夹钳装置运动。夹轮器夹板对称布置,因其作用力方向相反,形成夹轮器的夹紧与松开。在国投曹妃甸港口有限公司起步工程的两套翻车机系统中,共用到八套夹轮器,每条线装配四套,分别位于翻车机系统的出口与入口。 二、夹轮器液压系统工作原理及特点 该系统采用高压、小流量恒压变量泵,系统压力由变量泵的控制阀调定。恒压泵的压力一旦设定,在其控制范围内,压力恒定,而液压泵仅提供系统所需的油量。为了提高油缸的动作速度,系统采用了蓄能器的快速运动回路。当液压缸不动作,系统压力达到顺序的设定压力时,变量泵向蓄能器充油。当电液换向阀向左或向右换向,液压缸工作,夹轮器进行夹紧或松开时,变量泵和蓄能器同时向液压缸供油,使其实现快速运动。 夹轮器系统中所用到的蓄能器是德国贺德克(HYDAC)公司生产的皮囊式蓄能器,其公称容积为30L,设计预充压力为61.5bar。与活塞式、重锤式、弹簧式等其他形式的蓄能器相比,皮囊式蓄能器具有维护容易、附属设备少、安装容易、充气方便、胶囊惯性小、反应灵敏等优点,广泛应用于各种大小型液压系统。 皮囊式蓄能器由耐压壳体、弹性气囊、充气阀组件、菌形阀组件、油口等组成。蓄能器由胶囊、壳体分为气液两个腔室,胶囊内充氮气,胶囊与壳体组成的腔室充液压油。当液压油进入蓄能器壳体时,胶囊内气体体积随压力增加而减少,从而使液压油储存起来。若液压系统需增加液压油,则蓄能器在气体膨胀压力推动下,将液压油排出给以补充,以达到稳压、补漏的作用。 需要说明的是,为了防止蓄能器释放时,皮囊膨胀撞击菌形阀,系统达到最低压力时,皮囊和油阀之间应留有少量油液(一般为蓄能器皮囊容积的10%)【2】。 三、夹轮器液压系统蓄能器出现的问题、分析及改造方案 自2011年4月份始,八套蓄能器相继出现皮囊破损现象。更换新皮囊,按原始设计预充压力值(61.5bar)充氮气,投入使用不到1个月时间,又有几套蓄能器皮囊出现同样问题。对破损的皮囊进行观察统计,发现有95%以上的破损皮囊于底部偏上约5cm的部位呈半括号状撕裂。 众所周知,造成皮囊破损的原因有皮囊材质与介质不相容、介质内混有杂物、壳体内表面不光滑、充压操作不规范、预充压力选择不合适、蓄能器动作过于频繁等。其中,85%以上的皮囊损坏是由皮囊底部与平托频繁撞击造成,而皮囊底部与菌形阀撞击正是由蓄能器预充压力选择不合适导致的【3】。皮囊式蓄能器的预充压力要低于其所在系统的最低压力,一般为最低压力的70%至90%。在现场进行模拟比对,当皮囊底部撞击菌形阀时,自底部向上约3-6cm部分皮囊易受平托与防泄漏胶环挤压。 经现场测量,八套夹轮器的最低工作压力与其蓄能器预充压力分别如表1: 单位:bar 位置参数 CD1入口1号 CD1入口2号 CD1出口1号 CD1出口2号 CD2入口1号 CD2入口2号 CD2出口1号 CD2出口2号 P0 61.50 62 61 62 61.50 60 63 59.50 P1 58 55 54.60 56.80 54 62 67 60 P0 :蓄能器预充压力 P1 :系统最低工作压力 观察可知,每套蓄能器皮囊的预充压力都高于系统最低的工作压力的90%。通过对各液压系统最低工作压力进行横向对比发现,系统的最低工作压力相差也较大。经过对液压泵、油缸等元件的检测,发现都存在一定的内泄情况。由此分析可知,随着系统各元件的磨损,各系统的液压泵、油缸与阀件的内泄率增大,导致该系统的最低工作压力降低,而蓄能器皮囊的预充压力始终未变,当蓄能器皮囊预充压力高于系统最低压力后,出现皮囊底部撞击菌形阀现象,最终造成皮囊的损坏。根据各夹轮器的实际工作情况,对其蓄能器预充压力进行了调整。另外,该地区夏季温度高达50℃,而冬季油温低达到-10℃。考虑到皮囊工作环境季节温度变化较大,根据温度对预充压力影响公式【4】, P0,to= P0,tmax× …………………(1) P0,tmin= P0,tmax× …………………(2) t0 —— —— —— 预充气体温度,(℃) tmax—— —— —— 最高工作温度,(℃) tmin—— —— —— 最低工作温度,(℃) P0,to —— —— —— 设计温度时预充压力,(bar) P0,tmax —— —— —— 最高温度时预充压力,(bar) P0,tmin —— —— —— 最低温度时预充压力,(bar) 取现场实际最高温度tmax=50℃,最低温度tmin= -10℃,最终得到各夹轮器蓄能器预充压力值,见表2。 单位:bar 位 置 季节 CD1入口1号 CD1入口2号 CD1出口1号 CD1出口2号 CD2入口1号 CD2入口2号 CD2出口1号 CD2出口2号 冬、春 42.50 40.30 40 46.10 54 40 49.10 44 夏、秋 52.20 49.50 49.10 51.10 61.50 48.60 60.30 54 其次,在蓄能器充压不足的情况下对其进行操作,皮囊充压、释放过于频繁,也是造成皮囊破损的主要原因。为了杜绝这种不正确的操作方式,同时保证蓄能器充分充压,对夹轮器的控制系统进行了改进。经计算和现场验证,液压泵启动后、夹轮器第一次动作前,蓄能器需要大约50秒钟的充压时间。相邻两次动作时,蓄能器需要30秒钟的充压时间。 新程序中增加了一个延时继电器“TON”,延时时间为60000毫秒,即60秒。当液压泵启动60秒后方能对其进行夹紧、打开操作,防止启泵后,夹轮器第一次动作时蓄能器充压不足就释放的现象发生。 另外为了防止夹轮器相邻两次动作时间间隔过短、蓄能器冲压不足,在夹轮器PLC控制程序中增加了另一个延时继电器“TON”,延时时间为30000毫秒,即30秒。夹轮器夹紧信号或者松开信号发出后,需要经过30秒才能进行打开或者夹紧操作。 通过对夹轮器PLC控制程序的改进,既保证了蓄能器得到充分的充压时间,又约束了对其操作的频次,使其寿命得到一定的延长。 第三,为了降低蓄能器高压油释放速度,根据每套夹轮器实际情况,对各夹轮器的调速阀进行适当调整,在保证不影响翻车作业效率的情况下,尽量降低蓄能器释放速度,以减小皮囊受到的惯性冲击。 经过以上改进后,各夹轮器的蓄能器皮囊再未出现破损情况。此次改造,为公司节约50万多元资金,同时降低了夹轮器设备故障率,保证了翻车机卸车作业的正常进行。 参考文献: 【1】 明道礼等 翻车机夹轮器发热问题的分析与改进【J】. 液压与气动 ,2010(12),11-13 【2】 贺德克皮囊式蓄能器样本,E3.203.0/02.05 【3】 马雅丽,黄志坚 蓄能器实用技术,32-33 【4】 雷天觉 新编液压工程手册 下 1774-1778 题目的英文翻译:The mprovement of the accumulator working in wheel clamp’ hydraulic system 姓名:彭俊杰 性别 :男 工作单位:国投曹妃甸港口有限公司 电话:15930511089 通讯地址:河北省唐山市唐海县 滨海大街 海港公寓 7-1-401 彭俊杰 063200